近日,湖口連續(xù)低溫陰雨,讓人倍感寒冷,但江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司鉛鑄錠生產(chǎn)線卻是一派熱火朝天的景象,鉛錠自動扒渣設(shè)備研制項目的試驗正在順利進行中??粗鴻C器人靈活、平穩(wěn)的扒渣動作,參與項目研制的設(shè)備部副工段長韓麗軍信心十足地說:“用機器人代替人工進行鉛錠扒渣,這在鉛冶煉行業(yè)是個首創(chuàng),我相信這一天很快就會到來!”
由于鉛、鋅等產(chǎn)品批量大、外觀要求高,行業(yè)內(nèi)通常采用鑄型機鑄型,人工逐模扒渣。扒渣是在鉛液冷卻凝固前,將其在澆鑄過程中產(chǎn)生的氧化渣及懸浮渣扒出,確保表面質(zhì)量的一道重要工序,每個動作需要在5秒內(nèi)完成,不僅環(huán)境溫度高、勞動強度大,且存在燙傷危險、扒渣效果不易穩(wěn)定。因此,參照人工扒渣動作研制出一套全新的自動扒渣裝置,是鉛鋅公司科技工作者心中的夢想。
有了夢想就去追!在江銅鉛鋅公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵和支持下,2018年3月,以胡賢進、韓麗軍等年輕技術(shù)人員為主力的團隊挑起了鉛錠自動扒渣設(shè)備研制項目的重?fù)?dān)。他們深知,鉛錠扒渣為高頻、往復(fù)運動,如何讓機器人作業(yè)動作靈活自如、穩(wěn)定準(zhǔn)確,將是研制項目的成敗關(guān)鍵。
將夢想變成現(xiàn)實的過程總是不乏艱辛的,這一年來,他們運用三維建模模擬人工扒渣運動軌跡,針對鉛液氧化渣特點設(shè)計蒙制鏟面,圍繞扒渣效果攻克了撈網(wǎng)粘渣嚴(yán)重、骨架卡模具變形、兩側(cè)撈渣不干凈、扒渣動作與鑄錠機速度不同步、機器人力矩精準(zhǔn)控制等諸多難題。正如參與項目研制的設(shè)備部工段長胡賢進所感嘆的:“鉛錠自動扒渣設(shè)備是一顆顆螺絲擰出來的,一個個公式算出來的,一次次試驗改出來的。”
踏平坎坷成大道。面對即將入列的“藍(lán)領(lǐng)”機器人,項目負(fù)責(zé)人、設(shè)備部主任王永祥算了一筆“經(jīng)濟賬”:鉛錠自動扒渣設(shè)備研制費用20萬元,運行一年即可收回投入,不僅減少企業(yè)用工成本,提高生產(chǎn)效率,更能消除安全隱患,保證產(chǎn)品表面質(zhì)量穩(wěn)定,你說這筆投入劃算不劃算?
“實現(xiàn)了一個夢想,后邊還有更多夢想,實現(xiàn)鉛鋅冶煉裝備的自動化和智能化,是我們這支隊伍永遠(yuǎn)不懈的追求。”設(shè)備部的年輕技術(shù)人員們斗罷艱險又出發(fā),他們把目光放到了鋅錠自動扒渣設(shè)備的研制上……(高陽 張勝峰)
轉(zhuǎn)自:中國有色金屬報
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